摘要
为了分析不同筛鼓缝宽对烟草基片浆料分布和其物理性能的影响,采用中浓压力筛对烟草基片浆料进行处理,观察烟草基片筛前浆料、筛后良浆和尾浆的纤维组分分布,并分别检测其基片松厚度、抗张指数等物理性能。结果表明,与筛前浆料相比,筛后良浆16目以下组分占比明显降低,200目以上组分占比明显增加,纤维分布更加集中、均匀;筛后浆料基片的柔软性能有较大改善,松厚度有所提高,但抗张指数、撕裂指数分别下降。与旧筛(0.55 mm缝宽)相比,增大压力筛筛缝宽度后,筛后良浆纤维组分并未出现明显变化,但筛后浆料基片松厚度相比筛前基片提高了4.55%,大于采用旧筛时基片松厚度的提高幅度1.33%。尾浆纤维组分主要集中在16目以下范围,占比可达50%。尾浆基片松厚度优于筛前和筛后基片,但伸长率和柔软性能较差,抗张指数及撕裂指数与筛后基片相近,但低于筛前基片。
烟草薄片又称再造烟叶,是卷烟原料的重要组成部
烟草基片属于特殊的造纸产品,优质基片需具有良好的松厚度、吸收性、柔软性,从而有利于烟草基片的浸涂或喷
本课题探讨了采用中浓压力筛处理前后和不同压力筛筛鼓缝宽处理后,烟草基片浆料纤维组分分布及基片松厚度、柔软度、抗张强度等物理性能的变化,从而为生产实践提供理论指导和技术支撑。
烟草基片(以下简称基片)混合浆料,烟梗∶烟末=5∶5,外购浆料添加量13%(相对于烟梗+烟末),取自河南某烟草薄片生产现场。本实验所用中浓压力筛进浆浓度为3%,筛鼓缝宽分别0.65 mm(新筛)与0.55 mm(旧筛)两种规格。按照不同日期对浆料进行多次取样,其中采用旧筛的样品共取样8次,分2天、4个生产班次进行,依次标记为旧
SC380中浓压力筛,郑州运达造纸设备有限公司;Bauer-McNett纤维筛分仪,瑞典;凯塞式手抄片机RK3AKWT,奥地利;L&W抗张强度仪,瑞典;L&W 009撕裂度仪,瑞典;L&W厚度仪,瑞典;LB-R1000电脑柔软度仪,中国。
取相当于10 g绝干纤维的混合浆料加入纤维筛分仪,按北欧SCAN M6(10 g样品,水流15 min,流速10 L/min)的检测方法进行检测,收集不同目数的浆料干燥至绝干,称量后备用。

(a) <16目组分

(b) 16~30目组分

(c) 30~50组分

(d) 50~100组分

(e) 100~200目组分

(f) 200目以上组分
图1 中浓压力筛处理前后浆料组分筛分结果
由
可以看出,浆料通过中浓压力筛后,16目以下和200目以上组分的含量发生了明显变化。相比浆料进筛前,筛后浆料16目以下组分含量明显下降,平均下降了5.8%,其中旧
因此,经过中浓压力筛处理后,浆料中过长的纤维含量下降,中等长度和短纤维含量相对上升,浆料纤维分布更为集中、均匀,有利于基片的抄造。
无论采用新筛还是旧筛处理浆料,进入中浓压力筛前浆料组分的区别主要在于回流的尾浆。但因尾浆量较少,加之经过磨浆机的二次磨浆处理,新筛与旧筛筛前组分差别不大,因此,笔者仅对筛后的浆料筛分结果进行了分析。同时,为了消除同类浆料之间的差异,对同一日期取样的不同浆料取平均值,其中,旧

图2 不同中浓压力筛筛鼓缝宽对浆料组分分布的影响
从
上述结果表明,虽然新筛增大了筛鼓缝宽,但是经其处理后的浆料纤维各组分变化却不是很明显,这可能是因为对基片浆料而言,中浓压力筛筛鼓缝宽由0.55 mm增大至0.65 mm,缝宽改变程度较小,不足以对批量生产的浆料纤维组分带来显著影响;另外,浆料50目以下组分含量均在70%左右,而浆料筛分时选用的网目数也是影响结果的重要因素,需细化50目以下筛分目数,做进一步研究。
因基片浆料经中浓压力筛处理后,尾浆回流至磨浆机前进行二次打浆,故本实验对4组样品的筛前浆料、筛后良浆及尾浆各组分进行了对比,其中,旧筛和新筛各取2组尾浆样品,结果如

(a) 旧

(b) 旧

(c) 新

(d) 新
图3 筛前、筛后、尾浆组分对比
由

(a) 松厚度

(b) 抗张指数

(c) 伸长率

(d) 撕裂指数

(e) 柔软度
图4 基片物理性能分析
除旧
通过以上分析可以说明,经过中浓压力筛处理后,基片松厚度和柔软性能改善,强度有所下降,但基片柔软性能改善程度大于强度降低幅度。
松厚度 /c | 抗张指数/N·m • |
撕裂指数 /mN· |
柔软度 /mN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力筛 | ||||||||
筛前 | 筛后 | 筛前 | 筛后 | 筛前 | 筛后 | 筛前 | 筛后 | |
旧筛 | 2.23 | 2.26 | 9.27 | 7.20 | 4.72 | 4.06 | 1150 | 880 |
新筛 | 2.20 | 2.30 | 9.63 | 6.66 | 4.61 | 3.88 | 1436 | 887 |
表中数据均为旧
因此,与旧筛相比,采用新筛处理浆料,虽然基片强度的降低幅度更大,但仍在正常生产允许的范围内。同时,基片的柔软性能得到明显改善,松厚度也略有提升,但提升幅度很小。

(a) 松厚度

(b) 抗张指数

(c) 伸长率

(d) 撕裂指数

(e) 柔软度
图5 尾浆基片物理性能筛前、筛后的对比
尾浆的柔软性能是最差的,且旧筛尾浆基片的柔软度略优于新筛尾浆基片。虽然筛前和筛后良浆的基片伸长率没有明显的差别,但是可以看出尾浆的伸长率明显低于筛前、筛后的,同时旧筛尾浆基片的伸长率略高于新筛尾浆基片。基片的松厚度方面,尾浆要明显好于筛前和筛后基片,这是因为尾浆中纤维更长且粗度更大,因此基片更加蓬松,松厚度更
基于以上有关中浓压力筛处理前、后浆料性能和基片物理性能的变化,不同中浓压力筛筛鼓缝宽对浆料性能和基片物理性能的影响、尾浆性能及其基片物理性能研究结果,下一步项目组将进一步优化中浓压力筛设计形式和筛鼓缝宽,得到适用于烟草基片浆料的中浓压力筛和缝宽范围,进而有效指导生产,提高产品质量。
3.1 烟草混合浆料通过中浓压力筛后,过长的纤维含量下降,中等长度和短纤维含量相对上升,纤维分布更为集中、均匀。筛后良浆16目以下组分含量明显下降,而200目以上组分含量明显增加,30~200目组分含量略有上升。筛后良浆基片的柔软性能得到改善,松厚度略有提升,但并不明显。烟草基片抗张指数和撕裂指数有所降低,伸长率变化不明显。
3.2 相比于旧筛(缝宽0.55 mm),增大中浓压力筛筛缝宽度后(缝宽0.65 mm),虽然在筛分的组分上并没有呈现出明显差别,但基片柔软性能提升幅度更大,同时基片的抗张指数和撕裂指数下降却更为明显。
3.3 相比筛前浆料和筛后良浆,尾浆中16目以上组分含量明显更高,可达到50%。与筛前、筛后基片相比,尾浆基片松厚度最优、抗张指数、撕裂指数与筛后基片相近,但低于筛前基片,伸长率和柔软性能最差。
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